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广汽日野,为什么用大齿的变速箱,而不用法士特?

风吹麦浪
2010-09-17
“大齿”创建企以来最好经营业绩

    本报讯 (记者  刘双英)  今年上半年对中国重汽集团大同齿轮有限公司而言,是有史以来最为忙碌的6个月。月月饱和的生产任务,日日辛劳的全体员工,创造了变速箱总成和发动机齿轮产量的月月新高,创造了建企以来的最好经营业绩:截至6月底完成工业总产值7.169亿元,实现销售收入7.028亿元,生产变速箱总成62331台,分别同比增长205.58%、228.78%和160.9%,各项主要经济指标均已完成年度计划的70%以上;实现利润 6014万元,同比增加5939万元,提前完成全年利润指标。
    2008年“大齿”加入中国重汽集团后,在产品研发、质量管理、企业文化等诸多方面开始逐渐融入“重汽”的先进元素,企业的核心竞争能力日渐提升,不仅没有被国际金融危机压倒,反而呈现出逆势上扬的态势。今年,国内重型车市场回暖,“大齿”紧紧抓住这一利好机遇,扩大生产。面对产品供不应求的火热局面,公司以生产组织为主线,各部门、各车间统筹安排,全力以赴,加快投入与产出,满足用户需求。公司从软硬件着手提高产能。硬件上,补充了数控滚齿机、加工中心、莱斯豪尓数控磨齿机等设备,特别是莱斯豪尓数控磨齿机的购进,大大缓解了磨齿紧张的局面;软件上,改进各环节工艺提升加工效率。磨齿这一瓶颈工序经过改进后,行星轮磨齿余量效率提升了50%,太阳轮磨量效率提升了30%。同时,他们还积极开发新的外委加工厂家,通过工序外委和成品外委,解决了太阳轮、行星轮及前壳等产品能力不足的问题。为保证及时交货,公司上下的注意力全部集中在生产上。生产部、采购部、质量部、车间等部门的员工每天坚守在生产一线。装备部的员工随时待命,及时处理设备故障,保障生产正常进行。承担着HW变速箱行星轮磨齿工序的莱斯豪尔磨齿机操作单元烧毁后,宋际学、李清两位高级工程师自制元器件,仅用三天时间就出色完成了需要厂家15天才能修复的任务,得到了公司嘉奖。
    萝卜快了更要洗泥。在企业产品供不应求的形势下,“大齿”对质量的要求更加“苛刻”,全方位开展“质量年”和“质量改革”活动,全面提升产品质量。为及时解决产品质量上存在的问题,“大齿”专门聘请了一位日本专家,每月来企业工作两周,深入现场解决问题;成立了质量改革领导组,下设总装、设备、物流等6个小组,分别在各自关口严格把关,并对各环节工序提出合理化改进建议;对所有配件供应要求合格率达到100%;针对以前产品在物流过程中因磕碰造成的残损问题,他们及时改进了成品外包装,同时在产品运输过程中增加了防护垫,对大件产品则用木板垫底。他们在产品质量上的口号是“不制造、不接收、不流出不良品”。今年上半年,“大齿”供广汽日野整改后的变速箱至今没有发生一起质量问题,HW13710的三大质量问题彻底解决,今年批量投入市场的HW90710三大质量问题整改后至今无问题发生,外协、外购件质量明显改善,特别是铸件质量提升幅度较大,装配现场不良品大幅下降。
    目前,“大齿”一方面抓生产,一方面加紧新厂区建设。7月15日,厂前区办公楼、职工宿舍、生活服务中心等工程主体已完工,各项工作正在有序推进。
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